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精益管理| 美环境、提效率、保安全为促进企业高质量发展不断努力

时间:2022-11-30

作者: 原创 浏览量:986

钽铌制品厂碳化班有员工10人,从事着碳化铌、碳化钽和固溶体等难熔碳化物的生产。2022年,全体员工立足岗位,通过生产现场管理、操作方式改善,美化了工作环境、提升了生产效率、降低了劳动强度,安全高效完成了公司下达的各项任务。

01 现场打造,工作环境焕然一新


由于碳化班的粉末作业性质,“乱”和“黑”一直是碳化生产现场的名片。跟随着公司推行“精益生产”的脚步,碳化班践行精益理念,展开“6S打造”。对库房无用的设备、工具进行“整理和整顿”,把必要物品定位摆放加以标识,现场一目了然,减少了寻找物品耽误的时间,消除了误用的隐患;对生产设备和工作场所进行“清扫和清洁”,通过制定清扫指引和验收标准,规范执行,做到清洁无死角;出台奖惩办法,督促激励员工培养良好工作习惯。通过“6S打造”,一个“整洁、明亮”的碳化生产车间呈现在大家面前。

02 持续小改善,效率大提高

改进操作方式,提升设备效能 
  在炉料碳化生产过程中,碳化班操作员与工艺员紧密配合,根据及时反馈的生产信息调整操作手法,完成了自用碳化铌、细颗粒碳化铌和细颗粒碳化钽的碳化工艺改进,自用碳化铌由每小时碳化3舟增加到4舟,单炉产能提升33%;细颗粒碳化铌和细颗粒碳化钽由每小时碳化2舟增加3舟,单炉产能提升50%。
  改进卸料连接方式,优化作业环境
  针对料车、料车盖和球磨机卸料斗之间相互独立,连接不紧密,卸料时大量粉尘从缝隙中逸出,脏化作业环境的现象。碳化班改进卸料连接方式,将料车盖用四个气缸固定在球磨机卸料斗上,连接处粘衬软胶皮实现密封,有效避免了卸料时粉尘扬散,改善了作业环境。
  增大卸料盖缝隙,缩短卸料时间
  针对细颗粒碳化铌一次料卸料困难,单批操作时长达30分钟的情况。碳化班提出加宽卸料盖缝隙的提案,将卸料时间缩短到10分钟以内,大大减轻了员工劳动强度。

03重视全员教育,重视安全生产

2022年,碳化班结合班组实际情况,始终坚持“安全第一,预防为主”的原则,一方面每季度组织班员观看安全教育片,开展安全教育讨论,让员工从思想上认识到安全生产的重要性;一方面完善生产现场防护栏,增加安全警示标志。对有利于提升安全生产的提案进行奖励,对违反安全生产的行为实施处罚。一年来,伤亡事故及职业病发生率为零,牢牢守住了班组安全生产的底线。

精益管理只有起点,没有终点。钽铌制品厂碳化班在工作中推进精益管理,将精益理念和精益思维贯彻落实到现场清理整顿、安全生产守护、设备及操作手法的持续改善中,激励和引导全体班员培养良好工作习惯,为促使企业高质量发展不断努力。